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在油氣銷售寒冬期,降本增效應該怎么做?西北油田油氣運銷部用站庫優運行、減排勤分析、設備常優化交出了一份滿意的答卷,做大了降本增效的“大蛋糕”。
向站庫運行要效益
“合理混配、錯峰用電、以置換代循環,今年我們大力開展站內優化運行,累計節約運行成本三十多萬。”提到站內優化運行帶來的成果,該部雅克拉末站站長郭園一臉的興奮。
該站充分利用上游進站油品溫度,結合儲罐生產用途,采取“混合進罐”、“邊進邊出”等方式,提高儲罐換熱效率,保證外輸溫度。同時,在滿足全天外輸任務的前提下,利用大排量外輸溫降小的原理,采取間歇停爐方式,完成外輸任務,降低用氣成本,提高天然氣商品量。
“我們結合生產經營計劃及裝置運行情況,調整外輸泵運行模式,谷峰段運行4-5臺外輸泵,高峰、平峰段運行3-4臺外輸泵,減少用電量,節約電費近十萬元。”郭園介紹道。
該站技術人員根據火車外運量減少的實際情況,將火車裝車系統管線采取以置換代循環的方式,維持裝車系統安全運行。在重油火車計劃裝車完畢后,利用凝析油將裝車管線重油進行置換,減少每日重油系統站內循環作業,降低用電成本,提高凝析油商品率。
讓節能減排出成績
2016年,油氣運銷部持續做好節能減排工作,總能耗比2015年節約了2167噸標煤,同比降低了8.33%,單位油氣綜合能耗降低了14.37,再創歷史最好成績。
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在開展節能減排工作時,油氣運銷部堅持基層班組每日統計分析能耗變化情況,各耗能單位每周分析管線系統效率、站效、爐效變化情況,節能管理辦公室每月匯總各外輸系統能耗數據,并進行統計、分析,提出節能減排的具體措施。
“我們通過自下而上的能耗統計分析與總結,快速、有效的查找出導致能源消耗量變化的主要因素,為站庫參數運行優化與調整提供有力依據。” 該部副主任辜啟剛說道。
該部通過加強管道運行管理來提高運行效率,由技術人員定期分析輸油氣系統運行數據,計算站效、管效、泵效等最優運行評價指標。同時,技術人員依據站庫、管道歷年運行數據及管段起、終點運行要求,借助管道運行模擬運行軟件優化求解運行參數,尋求最優經濟運行區間,效果顯著。
用設備優化淘真金
壓縮機是油氣運銷部輸氣首站的運行核心,在以往運行中,因受來氣壓力及機組實際運行工況的影響,每臺壓縮機組的實際排量與額定排量差距較大,這不僅增加了機組運行數量還增加了站庫能耗。該部組織技術攻關,在保證高壓天然氣供應的前提下,優化了輸氣首站壓縮機運行模式,由之前的4臺機組降為3臺機組運行,有效降低了站庫運行成本。
“通過優化壓縮機組運行模式,2016年就我們節省電耗367萬度,節省機組油耗1542kg,累計降低車本142萬余元,真正從壓縮機里淘出真金白銀。”該部副主任袁浩高興的說。
同時,該站排查了片區低壓氣管網的補氣節點,重點分析低壓管網補氣點的運行數據,找出了平衡關系,把上游多余氣量全部輸往低壓管網,避免放空,做到效益最大化。
該部塔庫首站在滿足運行要求的前提下,對部分備用機泵實行“準停機”,即進行正常的盤泵操作,但不進行啟停機操作,避免機泵發生故障。方案實施以來,6臺“準停機”機泵未產生維保費用,有效控制了維修成本。
“我們還利用凝析油儲罐與裝車棧橋高程差,結合凝析油庫存,采用不啟裝車泵自壓裝車方式,累計降低用電成本十余萬元。”袁浩介紹道。